摘要:通過(guò)對(duì)某廠氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥產(chǎn)生故障的原因進(jìn)行分析,提出幾種有效的處理辦法,為解決生產(chǎn)實(shí)際中發(fā)生的同類型故障提供參考。 關(guān)鍵詞:氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥;故障;分析;處理 1引言 典型的過(guò)程控制系統(tǒng)主要有三個(gè)環(huán)節(jié)——檢測(cè)、控制和執(zhí)行。氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥作為執(zhí)行器這一環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)品,應(yīng)用的十分廣泛。它是過(guò)程控制系統(tǒng)中用氣動(dòng)力操作去改變流體壓力和流量的裝置,一般以壓縮空氣為動(dòng)力源。實(shí)際使用中,過(guò)程的多樣性及工業(yè)條件的變化,包括溫度、壓力等參數(shù)的改變都會(huì)引起氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥性能的不穩(wěn)定,產(chǎn)生故障。而它的動(dòng)作靈敏度直接關(guān)系著調(diào)節(jié)系統(tǒng)的質(zhì)量,在生產(chǎn)中起著舉足輕重的作用。 某廠主要工序的加熱爐燃燒自控系統(tǒng),氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥作為終端執(zhí)行裝置,接受來(lái)自PLC的控制信號(hào)對(duì)工藝參數(shù)煤氣流量、熱風(fēng)流量、冷風(fēng)流量、煙閘開度等進(jìn)行調(diào)節(jié)以實(shí)現(xiàn)對(duì)爐溫和爐壓的控制。如何降低氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥的故障次數(shù)成了確保生產(chǎn)順行的關(guān)鍵。 我們收集了近一年來(lái)該自控系統(tǒng)的氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥產(chǎn)生故障的情況并進(jìn)行分析,總結(jié)出氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥的幾種常見故障的造成原因及其處理辦法,以供同類型企業(yè)作為參考。 2氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥的故障情況 2008年1月至2008年12月某廠氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥的故障及其發(fā)生次數(shù)歸納為《表1》。 《表1》氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥故障統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 故障類型 故障次數(shù) 累計(jì)故障次數(shù) 1 閥門定位器故障 57 57 2 膜片破裂 38 95 3 閥芯結(jié)焦 18 113 4 閥芯與閥桿脫開 7 120 5 接氣管漏氣 4 124 6 “O”型密封圈破裂 4 128 7 其他 3 131 8 合計(jì) 131 根據(jù)《表1》的數(shù)據(jù)做出氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥故障次數(shù)排列直方圖如圖1所示。 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥故障次數(shù)排列圖(圖1) 圖1氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥故障次數(shù)排列圖 從《表1》及氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥故障情況排列圖中可知,閥門定位器故障、膜片故障、閥芯故障占總故障的84.6%,是造成氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥故障的主要原因。 3氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥故障原因分析 經(jīng)過(guò)對(duì)氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用情況的調(diào)查及對(duì)調(diào)節(jié)閥本身結(jié)構(gòu)等分析,并結(jié)合實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證,找出影響調(diào)節(jié)閥各部分性能的因素。 3.1造成閥門定位器故障的原因主要為: (1)氣源水分多。因?yàn)槎ㄎ黄鞑捎脵C(jī)械式力平衡原理工作,即噴嘴擋板技術(shù).由于噴嘴孔很小,易被灰塵或不干凈的氣源堵住。而氣源是壓縮空氣,含水汽、油污、灰塵等,容易造成噴嘴和放大器的阻塞,使定位器無(wú)法正常工作。 (2)閥門定位器零位漂移大。因閥門定位器采用力的平衡原理,彈簧的彈性系數(shù)在惡劣現(xiàn)場(chǎng)下發(fā)生改變,造成閥門定位器的零點(diǎn)漂移,導(dǎo)致零位變化大,使放大器輸出不穩(wěn)定,造成調(diào)節(jié)質(zhì)量下降或無(wú)法調(diào)節(jié)。 (3)反饋桿松脫。由于閥門定位器為機(jī)械式力平衡式,其可動(dòng)部件較多,容易受溫度振動(dòng)的影響,造成反饋桿松脫。 3.2造成膜片破裂的原因主要為: (1)氣源水份多。因氣源含水汽、油污、灰塵等造成放大器阻塞,使定位器不能正常工作,導(dǎo)致膜片破裂。 (2)氣源壓力大。由于空氣過(guò)濾減壓閥的質(zhì)量問(wèn)題,不能實(shí)現(xiàn)調(diào)壓功能,無(wú)法將氣源壓力控制在140KPa±5KPa,使氣源壓力過(guò)大,造成對(duì)膜片的沖擊。 3.3造成閥芯故障的原因主要為: (1)密封圈老化。因閥質(zhì)量問(wèn)題,密封圈老化嚴(yán)重,造成閥座(芯)易受介質(zhì)滲人。 (2)焦油污粘結(jié)、卡阻。由于煤氣含有焦油、水等雜質(zhì),易粘結(jié)堆積在管內(nèi)壁,閥芯片結(jié)焦垢,致使閥不能動(dòng)作。 4氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥故障處理辦法 4.1閥門定位器故障的處理辦法: (1)改用氮?dú)庾鰞x表氣源。氮?dú)馇鍧?、干凈、干燥,且不含壓縮空氣中難以濾除的水、油、塵粒等雜質(zhì)。 (2)在儀表氣源管路上增加了除水、除塵裝置,如氣動(dòng)三聯(lián)件等,進(jìn)一步保證了氣源的純凈。 (3)定期校準(zhǔn)閥門定位器的零位。 (4)可考慮改用智能定位器??颇芏ㄎ黄饔蒀PU、A/D、D/A組成,其工作原理與普通定位器截然不同。給定值是電動(dòng)信號(hào),不再是力平衡,因此能夠克服常規(guī)定位器的缺陷。 4.2對(duì)膜片容易破裂問(wèn)題的解決辦法: (1)保證儀表氣源的清潔、干燥。 (2)更換空氣過(guò)濾減壓閥。 (3)調(diào)整氣源壓力為140KPa±5KPa。 4.3對(duì)閥芯故障的處理辦法: (1)重新加工閥芯與襯套或閥座之間的密封圈并更換。 (2)定期清除粘貼物。 (3)在調(diào)節(jié)閥的前后增加了空汽吹掃,避免了煤氣中的焦油及殘?jiān)睦鄯e污垢對(duì)閥芯的影響。 4.4其它改進(jìn)方法: (1)儀表維護(hù)人員加強(qiáng)點(diǎn)檢,定期清潔閥門定位器的放大器和恒節(jié)流孔等部件,以保證儀表運(yùn)行狀態(tài)良好。 (2)操作人員操作閥門時(shí)不能過(guò)大或過(guò)小,否則容易造成閥故障。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。 5結(jié)語(yǔ) 通過(guò)對(duì)某廠加熱爐的氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥實(shí)施上述改進(jìn)措施后,氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥的故障率大幅度降低,達(dá)到并超過(guò)了預(yù)期標(biāo)準(zhǔn),確保了生產(chǎn)的順利進(jìn)行,并減少了維護(hù)人員的工作量。 |